监理检测网论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

螺杆泵在石化行业中的磨损检测 [复制链接]

1#
一、现场分析@ äè]lÏü¹bbs.3c3t.com Kÿaøњ:ê“
统计大庆油田共有大排量螺杆泵197口,某采油厂在用井数就达到154口。一年内其中大排量螺杆泵共检泵83口井,其中因杆管磨损原因检泵的有65口井,分别占检泵井数和总井数的78.3%及42.2%;其它原因检泵的有18口井,分别占检泵井数和总井数的21.7%及11.7%。统计表明,杆管磨损是造成检泵的主要因素。@ äè]lÏü¹bbs.3c3t.com Kÿaøњ:ê“
  二、原因分析@ äè]lÏü¹bbs.3c3t.com Kÿaøњ:ê“
  分析了杆管磨损原因,为治理杆管磨损提供分析依据。首先通过统计杆管磨损井,归纳总结出泵型、杆结构、转速与磨损的关系,磨损的特征,找出杆管磨损的规律,再通过理论分析,找到造成磨损的根本原因。@ äè]lÏü¹bbs.3c3t.com Kÿaøњ:ê“
  (一)现状调查与分布规律@ äè]lÏü¹bbs.3c3t.com Kÿaøњ:ê“
  (1)磨损区域。螺杆泵井杆管磨损是从某一深度开始,在该深度以下开始磨损,且越往下磨损越严重。磨损开始的部位中下部居多,中下部开始杆管磨损的井占87.5%。@ äè]lÏü¹bbs.3c3t.com Kÿaøњ:ê“
  (2)杆结构。统计磨损井49口,空心杆的磨损率高于实心杆。@ äè]lÏü¹bbs.3c3t.com Kÿaøњ:ê“
  (3)转速。统计杆管磨损井48口。统计表明,转速小于100r/min的井仅占2.11%,高转速的井磨损率高于低转速井。@ äè]lÏü¹bbs.3c3t.com Kÿaøњ:ê“
  (4)磨损现象。一是抽油杆靠在油管壁上,靠一侧磨损,将油管管体磨出裂缝;二是杆和管壁上呈现圆周磨损的痕迹;三是杆体未磨,杆箍处磨损。@ äè]lÏü¹bbs.3c3t.com Kÿaøњ:ê“
  (二)全井扶正技术@ äè]lÏü¹bbs.3c3t.com Kÿaøњ:ê“
  某采油厂80%的大排量螺杆泵井进行了全井扶正试验。由于近50%大排量
螺杆泵井都发生不同程度的杆管磨损现象,按照不同深度优化布置扶正器的156口井中仍有杆管磨损发生,安装扶正器的部位杆管磨损情况虽有所减轻,但在未安装扶正器的部位仍然发生杆管磨。LA井于2005年10月31日检泵,第83根油管下部磨出一条长约0.3m裂缝,有74根杆体杆箍有磨损痕迹。重新下泵时,我们对该井进行了全井扶正,共安装扶正器108个。为验证全井扶正对抽油系统的影响,我们把井况相近,扶正器布置不同的的井与之比较。两井均为GLB1200-14型螺杆泵,LB井转速103r/min,产液138t/d。扶正器布置为:光杆下连续2根、转子上连续10根各布1个,其余每2根布一个。对两井进行扭矩测试,LA井液面536.4m,测试扭矩为861Nm,LB井液面558.3m,扭矩为850Nm。测试表明,两口井况相近,虽扶正器布置不同,但扭矩的差距不大,可见全井扶正并未使扭矩大幅度增加。@ äè]lÏü¹bbs.3c3t.com Kÿaøњ:ê“
  三、应用对策@ äè]lÏü¹bbs.3c3t.com Kÿaøњ:ê“
   针对转速高、过流面积小、杆体、杆箍磨损,管柱弯曲,从三方面研究对策。
@ äè]lÏü¹bbs.3c3t.com Kÿaøњ:ê“
分享 转发
TOP
2#

哈哈@ äè]lÏü¹bbs.3c3t.com Kÿaøњ:ê“
TOP
3#

看看@ äè]lÏü¹bbs.3c3t.com Kÿaøњ:ê“
TOP
4#

外行啊@ äè]lÏü¹bbs.3c3t.com Kÿaøњ:ê“
TOP
发主话题 回复该主题